某鋼廠連鑄出坯輥道軸承潤滑原采用的是油脂潤滑系統,多年運行過程中,軸承因潤滑不良經常會卡死失效,造成更換輥道頻繁,不僅影響生產還增加了設備的維護費用。
為了改善設備的運行狀況,該廠決定改造成油氣集中潤滑系統。改造完成后,相比之前使用的油脂潤滑有著以下改善:
1、因連鑄出坯輥道處在高溫區,用油脂潤滑時容易過熱,油脂因高溫而碳化,破壞摩擦副上的油膜;改為油氣潤滑后,持續不斷的壓縮空氣會對摩擦副進行不間斷的冷卻,使其能始終保持較低的溫度。
2、使用油脂潤滑時,摩擦副容易進入灰塵、鋼渣、水等異物;改為油氣潤滑后,壓縮空氣會在軸承座保持一定的正壓,使各種異物止步于摩擦副外,保持摩擦副內部的清潔。
3、油脂的流動性差,每次加油需充滿整個摩擦副,不能起到有效潤滑;而油氣潤滑可在摩擦副表面形成一層均勻且穩定的油膜。
4、稀油價格比油脂低且用量少,使用油氣潤滑成本低于油脂潤滑。
該鋼廠改造油氣潤滑系統后,沒有因潤滑不良引起死輥故障,降低了備件成本,提高了設備運行率,減少了熱停時。而油氣潤滑也因其優良的潤滑效果受到了更多企業的歡迎。
煙臺華順是一家老牌的油氣潤滑設備制造廠家,20年來專項致力于油氣集中潤滑技術的應用和推廣,可以根據客戶的實際需求完成從現場調研、方案設計、產品生產制造、現場安裝到系統調試的整體交鑰匙工程。